武漢石油化工廠 周炎清
武漢石油化工廠設(shè)備管理協(xié)會《設(shè)備通訊》1994—1995
一、概況
當(dāng)前,石油化工工業(yè)正在飛速向前發(fā)展,各個廠投入大量資金,引進(jìn)了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù),改造舊裝置,以適應(yīng)大型化趨勢,增強(qiáng)其適應(yīng)能力。同時(shí),為了更有效提高老裝置的經(jīng)濟(jì)效益,想盡一切辦法,挖潛增效。延長裝置開工周期,縮短檢修時(shí)間,是增產(chǎn)節(jié)支的最有效辦法之一,也是衡量一套裝置運(yùn)行水平的重要因素。就我廠催化裝置而言,在這方面,也是花費(fèi)了大量人力、資金來搞好裝置平穩(wěn)生產(chǎn),延長其開工時(shí)間。91年以前為大修/1年,94年為大修/2年,這樣既節(jié)約一次大檢修資金,又相應(yīng)地延長其生產(chǎn)周期,經(jīng)濟(jì)效益顯著。于是,減少裝置非計(jì)劃停工就顯得非常必要。搞好生產(chǎn)維護(hù),注意檢修質(zhì)量,防止意外事故發(fā)生就是擺在大家面前的首要任務(wù)。
實(shí)踐證明,威脅催化裝置長周期運(yùn)行的主要因素是泄漏,它包括設(shè)備及管線腐蝕穿孔、焊縫開裂密封失效,其中,因法蘭聯(lián)接密封件失穩(wěn)引起泄漏,大約占整個泄漏數(shù)的40%左右,嚴(yán)重地威脅裝置安全運(yùn)行,例如,87年催化開工時(shí),因反應(yīng)提升管東支原油流量計(jì)孔板墊片泄漏,引起一場大火,燒壞部分儀表及管線,延長了開工時(shí)間;85年催化裝置因換204/1.2法蘭泄漏輕質(zhì)油,滴到高溫?fù)Q201殼體上,引起一場罕見的火災(zāi),三層平臺上空冷器及框架被嚴(yán)重?zé)龤,造成大量的資金損失,搶修丁兩周時(shí)間。因此,為了防止類似事故繼續(xù)發(fā)生,除了平穩(wěn)操作,加強(qiáng)三檢制外,搞好法蘭密封,選用合適墊片,是我們當(dāng)今所面臨的重要課題。
二,原來使用的法蘭聯(lián)接密封件有許多不足之處
目前,在催化裝置設(shè)備及管線上,所采用最多密封墊片有以下三種類型
1、石棉橡膠墊 (略)
2、橢圓形金屬環(huán) (略)
3、帶定位環(huán)柔性石墨纏繞墊 (略)
綜上所述,上述三種墊片各有優(yōu)缺點(diǎn),其使用范圍受到一定局限,當(dāng)介質(zhì)溫度超過250℃以上,壓力大于2.0MPa時(shí),特別是重質(zhì)油系統(tǒng)的冷換設(shè)備上法蘭,上述三種墊片的使用效果較差;在法蘭直徑超過500M M以上的人孔,管線上應(yīng)用,情況也是如此。當(dāng)前,采用新型墊片、新材料,是當(dāng)今一種發(fā)展趨勢,此時(shí),廣州南方密封件廠生產(chǎn)的波齒復(fù)合墊片,克服上述存在的缺陷,填補(bǔ)了生產(chǎn)上出現(xiàn)空白,解決裝置上存在的實(shí)際問題。
三、波齒復(fù)合墊的結(jié)構(gòu)特點(diǎn) (略)
四,應(yīng)用情況
由于波齒復(fù)合墊片具有上述特殊結(jié)構(gòu),因而它具有較高的密封性能,回彈性能也良好,填補(bǔ)了上述三種墊片存在的不足,并且能夠進(jìn)行大規(guī)格墊片制作,95年大檢修時(shí),選定四臺換墊器來
試用,解決這四臺高溫、高壓換熱器長期存在的泄漏問題。具體情況如下:
表-2
工藝編號 |
換202/1.2 |
換205/3 |
換206 |
名 稱 |
油漿蒸汽發(fā)生器 |
原料與一中換熱器 |
二中與頂循換熱器 |
規(guī)格 |
BHSl100-25/16-280-6/32-41 |
BES700-40-130-6/25-41 |
AES700-25-130-6/25-4l |
介 |
管 |
油漿 |
原料油 |
二中 |
質(zhì) |
殼 |
蒸汽 |
輕柴 |
頂循 |
溫度
℃ |
管 |
350℃ |
150℃ |
300℃ |
殼 |
230℃ |
230℃ |
200℃ |
壓(表)
MPa |
管 |
2.OMPa |
3.OMPa |
2.OMPa |
殼 |
1.2MPa |
1.5MPa |
1.7MPa |
管箱側(cè) |
1198x1158 |
750x710 |
750x710 |
|
√ |
√ |
|
管箱法蘭 |
1198x1118 |
750x700 |
750x700 |
|
√ |
√ |
|
小浮頭 |
1088x1064 |
688x662 |
690x662 |
|
√ |
√ |
√ |
大浮頭 |
1258x1208 |
850x800 |
850x800 |
|
√ |
√ |
√ |
注:"√"為新上波齒復(fù)合墊片
上述四臺換熱器法蘭墊片以前都采用的是中壓耐油石棉橡膠墊,在上個生產(chǎn)周期里多次出現(xiàn)泄漏,而且多次進(jìn)行帶壓熱緊處理,效果不太明顯,法蘭四周仍然冒煙,結(jié)焦、掛油,嚴(yán)重地污染了生產(chǎn)環(huán)境,威脅著裝置安全生產(chǎn),這次改用波齒復(fù)合墊片后,效果相當(dāng)明顯,到目前為止,還未發(fā)現(xiàn)泄漏,并經(jīng)受一次切斷進(jìn)料,引起操作波動的沖擊。95年6月19日因3"主風(fēng)機(jī)油壓低報(bào)自保停機(jī),引起裝置緊急停車達(dá)2小時(shí)左右,才恢復(fù)生產(chǎn)運(yùn)行,裝置操作波動較大,此時(shí)冷換設(shè)備有換303、換301、冷304/1.2、換204/1.2、換205/1.2都相繼出現(xiàn)不同程度泄漏,并立即進(jìn)行了帶壓熱緊處理,特別是換303管箱側(cè)墊片外緣已經(jīng)被擠壓出4-5m/m,對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅,然而,使用波齒復(fù)合墊片的四臺換熱器,基本上未發(fā)現(xiàn)有泄漏痕跡,仍保持非常良好的密封性能,充分地顯示出其優(yōu)點(diǎn)。
由此看來,波齒復(fù)合墊片適用于高溫、高壓,重質(zhì)油的換熱器簡體法蘭上,并且能夠保持其優(yōu)良密封性能,可以得到普通地使用,采用這種墊片對提高裝置安全生產(chǎn),降低裝置泄漏率,防止意外泄漏事故發(fā)生,是有很大幫助的,特別是目前全廠正在進(jìn)行全面達(dá)標(biāo),崗位責(zé)任大檢查,整治生產(chǎn)環(huán)境,更有必要使用這種墊片。
參考資料:
<工藝管道安裝設(shè)計(jì)手冊)中管道器材(第二篇)中國石化出版社
本文 摘引自武漢石油化工廠設(shè)備管理協(xié)會編<設(shè)備通訊)1994—1995。